軟起動器在綜采工作面刮板機上的應(yīng)用
發(fā)布時間:2019-07-10 15:23:37來源:
《硅谷》雜志2012年第17期刊文稱,針對煤礦采煤工作面刮板輸送機的重載難啟動問題,采用基于單片機的全數(shù)字化控制器控制大功率可控硅實現(xiàn)調(diào)壓調(diào)頻軟啟動,解決刮板機啟動沖擊電流問題、重載啟動斷鏈問題以及壓溜難啟動問題,改善刮板機工作條件,實現(xiàn)綜采面高效安全生產(chǎn)。
為了解決刮板輸送機的重載難啟動,啟動動載沖擊,電網(wǎng)沖擊等刮板機的啟動問題,靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)公司紅會一礦于2012年3月在1703綜采放頂煤工作面刮板輸送機上應(yīng)用了礦用隔爆組合軟起動器,使用正常,效果比較理想。
1綜放工作面參數(shù)及配套設(shè)備:
1.1工作面參數(shù):1703綜放工作面,工作面傾向長度184m,傾角3~5°,采高3m,可采走向長度732m。
1.2工作面配套設(shè)備:工作面配套ZZFT7200/20/30型端頭支架1組,ZZFG5200/19/32型過渡支架6架,ZZF5200/19/32型基本支架115架,MG300/700-QWD型采煤機1臺,SGZ764/500型前部輸送機為1臺,SGZ830/800型后部輸送機1臺,SZZ830/250型刮板轉(zhuǎn)載機1臺,PLM1500型破碎機1臺。
1.3軟啟動器控制的刮板輸送機主要技術(shù)參數(shù):后溜型號為SGZ830/800型,整機功率2×400kw,額定電壓1140V,額定電流250A,鋪設(shè)長度184m,運輸能力1300t/h,鏈速為1.03m/s,鏈條為中雙鏈,規(guī)格2-Φ34×126;前溜型號為SGZ764/500型,整機功率2×250kw,額定電壓1140V,額定電流150A,鋪設(shè)長度184m,運輸能力800t/h,鏈速為1.1m/s,鏈條為中雙鏈,規(guī)格2-Φ34×126。
1.4工作面刮板機之前采用的控制方式:工作面前后部刮板機均為雙機拖動,機頭尾各設(shè)置一套傳動系統(tǒng),選用雙速電動機,低速啟動切換為高速運行,用組合開關(guān)進(jìn)行控制,起動電流較大,容易發(fā)生斷鏈?zhǔn)鹿剩霈F(xiàn)壓溜現(xiàn)象較難起動。每臺電動機設(shè)置兩根負(fù)荷電纜(電纜長度500m+320m),需兩個真空接觸器控制,初期投資大,電纜多,占用空間,移動電纜消耗較多勞動力。
2軟啟動器技術(shù)參數(shù)及性能
2.1主要技術(shù)參數(shù)
QJR1-2×400/1140(660)-2型組合軟啟動開關(guān):額定電壓1140(660)V;額定電流2×400A;被控電機比較大功率2×600kw(1140v);啟動時間依負(fù)載自動設(shè)定;啟動電流為4倍的額定電流;電流反饋方式,大于等于1倍的電機額定轉(zhuǎn)矩;強力矩啟動方式,大于等于1.4倍的電機額定轉(zhuǎn)矩。
2.2啟動方式選擇
1)調(diào)壓啟動:給電機一個初始電壓,然后電壓按斜波形式逐漸增加,比較終達(dá)到全壓,旁路真空吸合。低速段加速度小,高速段加速度大,起動電流可上升到5-6倍電動機額定電流,起動時間固定(可設(shè)定值)。
2)限流啟動:電機起動過程中,電流變化始終小于或接近4倍額定設(shè)定電流,整個起動過程中加速度變化較小,系統(tǒng)勻加速起動。起動時間依負(fù)載大小自動調(diào)節(jié)。
3)限流+突跳啟動:把突跳點選在電流達(dá)到4Ie后,此時傳動系統(tǒng)已全部張緊,再行發(fā)揮電機的全部起動能力。實踐證明,這種突跳方式,電動機的起動能力得到了充分發(fā)揮。
自測負(fù)載中間突跳起動電壓變化曲線與初始突跳起動電壓變化曲線比較:
4)定頻啟動:模擬定頻方式,通過控制晶閘管的導(dǎo)通順序,在改變電壓的同時,也改變輸出到電機上的電源頻率,實現(xiàn)高轉(zhuǎn)矩V/F控制,模擬調(diào)壓、調(diào)頻。定頻起動一定時間后,使刮板機鏈條張緊,刮板輸送機由靜止變?yōu)檫\動狀態(tài),系統(tǒng)由較大的靜摩擦轉(zhuǎn)為較小的動摩擦,然后轉(zhuǎn)入限流方式繼續(xù)起動。試驗證明低頻段起動力矩達(dá)到1.4Me,可實現(xiàn)重載起動成功。
5)全電壓直接啟動:僅在軟起動無法正常工作情況下,需采取應(yīng)急措施時使用,此時軟起動控制器與一般正真空磁力啟動器功能相同。
2.3堵轉(zhuǎn)保護(hù)
在軟起動過程中,當(dāng)負(fù)載轉(zhuǎn)矩大于或等于電動機比較大起動轉(zhuǎn)矩時,拖動系統(tǒng)加速度小于或等于零。電機已堵轉(zhuǎn),不能正常起動。此時,通過對電流的檢測,實現(xiàn)堵轉(zhuǎn)保護(hù)。避免電動機因長時間堵轉(zhuǎn)而引起的發(fā)熱。如左圖,在系統(tǒng)未發(fā)生堵轉(zhuǎn)時,電流到達(dá)4Ie后,隨著系統(tǒng)的加速,電流下降,則系統(tǒng)起動成功。
3效果分析
1)啟動時間隨負(fù)載自行調(diào)節(jié),重載啟動時間由原來的5~7s延長到近20s,加速度減小,較大幅度的減輕了刮板機的動沖擊載荷,有效地保護(hù)了刮板機的傳動部件,基本消除了斷鏈?zhǔn)鹿省?/span>
2)解決了刮板輸送機的重載難啟動問題。對于工作面經(jīng)常出現(xiàn)的壓溜問題(片幫煤壓死前溜,架間漏煤壓死后溜),使用軟啟動增大啟動轉(zhuǎn)矩能實現(xiàn)正常啟動,提高了輸送機的運行效率,保護(hù)了設(shè)備,避免了人工清溜攉煤,減少了工人勞動強度。
3)減輕了刮板機啟動對電網(wǎng)的沖擊。工作面刮板機裝機功率較大,常需重載啟動,電機啟動電流很大,導(dǎo)致電網(wǎng)電壓突然下降,影響電網(wǎng)的供電質(zhì)量,影響其它設(shè)備的正常運行。軟啟動器投入運行后,電動機啟動電流由原來6—7倍的額定電流下降至4倍以下,較大幅度的減少了對電網(wǎng)的沖擊,提高了電網(wǎng)供電質(zhì)量。
4)QJR1-2×400/1140(660)-2型組合軟啟動開關(guān)有調(diào)壓軟啟動、限流軟起動、突跳軟起動和定頻軟啟動多種啟動方式,適用于各種困難條件;通過對電流的檢測,還可實現(xiàn)堵轉(zhuǎn)保護(hù);軟起動無法正常工作時可實現(xiàn)全電壓直接啟動的應(yīng)急措施。
5)減少工作面2臺刮板機共4跟負(fù)荷電纜的敷設(shè)(原雙機拖動刮板機雙速電動機改為單速電動機),增大了巷道空間,顯著效果是較大幅度的減少了工人每天移動電纜的勞動強度。
6)經(jīng)濟(jì)效益顯著,節(jié)約初期投資60.5萬元。4臺雙速電動機換為單速電動機減少投資26萬元;減少負(fù)荷電纜4根共1640米(2×500m+2×320m),節(jié)約投資34.5萬元。
為了解決刮板輸送機的重載難啟動,啟動動載沖擊,電網(wǎng)沖擊等刮板機的啟動問題,靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)公司紅會一礦于2012年3月在1703綜采放頂煤工作面刮板輸送機上應(yīng)用了礦用隔爆組合軟起動器,使用正常,效果比較理想。
1綜放工作面參數(shù)及配套設(shè)備:
1.1工作面參數(shù):1703綜放工作面,工作面傾向長度184m,傾角3~5°,采高3m,可采走向長度732m。
1.2工作面配套設(shè)備:工作面配套ZZFT7200/20/30型端頭支架1組,ZZFG5200/19/32型過渡支架6架,ZZF5200/19/32型基本支架115架,MG300/700-QWD型采煤機1臺,SGZ764/500型前部輸送機為1臺,SGZ830/800型后部輸送機1臺,SZZ830/250型刮板轉(zhuǎn)載機1臺,PLM1500型破碎機1臺。
1.3軟啟動器控制的刮板輸送機主要技術(shù)參數(shù):后溜型號為SGZ830/800型,整機功率2×400kw,額定電壓1140V,額定電流250A,鋪設(shè)長度184m,運輸能力1300t/h,鏈速為1.03m/s,鏈條為中雙鏈,規(guī)格2-Φ34×126;前溜型號為SGZ764/500型,整機功率2×250kw,額定電壓1140V,額定電流150A,鋪設(shè)長度184m,運輸能力800t/h,鏈速為1.1m/s,鏈條為中雙鏈,規(guī)格2-Φ34×126。
1.4工作面刮板機之前采用的控制方式:工作面前后部刮板機均為雙機拖動,機頭尾各設(shè)置一套傳動系統(tǒng),選用雙速電動機,低速啟動切換為高速運行,用組合開關(guān)進(jìn)行控制,起動電流較大,容易發(fā)生斷鏈?zhǔn)鹿剩霈F(xiàn)壓溜現(xiàn)象較難起動。每臺電動機設(shè)置兩根負(fù)荷電纜(電纜長度500m+320m),需兩個真空接觸器控制,初期投資大,電纜多,占用空間,移動電纜消耗較多勞動力。
2軟啟動器技術(shù)參數(shù)及性能
2.1主要技術(shù)參數(shù)
QJR1-2×400/1140(660)-2型組合軟啟動開關(guān):額定電壓1140(660)V;額定電流2×400A;被控電機比較大功率2×600kw(1140v);啟動時間依負(fù)載自動設(shè)定;啟動電流為4倍的額定電流;電流反饋方式,大于等于1倍的電機額定轉(zhuǎn)矩;強力矩啟動方式,大于等于1.4倍的電機額定轉(zhuǎn)矩。
2.2啟動方式選擇
1)調(diào)壓啟動:給電機一個初始電壓,然后電壓按斜波形式逐漸增加,比較終達(dá)到全壓,旁路真空吸合。低速段加速度小,高速段加速度大,起動電流可上升到5-6倍電動機額定電流,起動時間固定(可設(shè)定值)。
2)限流啟動:電機起動過程中,電流變化始終小于或接近4倍額定設(shè)定電流,整個起動過程中加速度變化較小,系統(tǒng)勻加速起動。起動時間依負(fù)載大小自動調(diào)節(jié)。
3)限流+突跳啟動:把突跳點選在電流達(dá)到4Ie后,此時傳動系統(tǒng)已全部張緊,再行發(fā)揮電機的全部起動能力。實踐證明,這種突跳方式,電動機的起動能力得到了充分發(fā)揮。
自測負(fù)載中間突跳起動電壓變化曲線與初始突跳起動電壓變化曲線比較:
4)定頻啟動:模擬定頻方式,通過控制晶閘管的導(dǎo)通順序,在改變電壓的同時,也改變輸出到電機上的電源頻率,實現(xiàn)高轉(zhuǎn)矩V/F控制,模擬調(diào)壓、調(diào)頻。定頻起動一定時間后,使刮板機鏈條張緊,刮板輸送機由靜止變?yōu)檫\動狀態(tài),系統(tǒng)由較大的靜摩擦轉(zhuǎn)為較小的動摩擦,然后轉(zhuǎn)入限流方式繼續(xù)起動。試驗證明低頻段起動力矩達(dá)到1.4Me,可實現(xiàn)重載起動成功。
5)全電壓直接啟動:僅在軟起動無法正常工作情況下,需采取應(yīng)急措施時使用,此時軟起動控制器與一般正真空磁力啟動器功能相同。
2.3堵轉(zhuǎn)保護(hù)
在軟起動過程中,當(dāng)負(fù)載轉(zhuǎn)矩大于或等于電動機比較大起動轉(zhuǎn)矩時,拖動系統(tǒng)加速度小于或等于零。電機已堵轉(zhuǎn),不能正常起動。此時,通過對電流的檢測,實現(xiàn)堵轉(zhuǎn)保護(hù)。避免電動機因長時間堵轉(zhuǎn)而引起的發(fā)熱。如左圖,在系統(tǒng)未發(fā)生堵轉(zhuǎn)時,電流到達(dá)4Ie后,隨著系統(tǒng)的加速,電流下降,則系統(tǒng)起動成功。
3效果分析
1)啟動時間隨負(fù)載自行調(diào)節(jié),重載啟動時間由原來的5~7s延長到近20s,加速度減小,較大幅度的減輕了刮板機的動沖擊載荷,有效地保護(hù)了刮板機的傳動部件,基本消除了斷鏈?zhǔn)鹿省?/span>
2)解決了刮板輸送機的重載難啟動問題。對于工作面經(jīng)常出現(xiàn)的壓溜問題(片幫煤壓死前溜,架間漏煤壓死后溜),使用軟啟動增大啟動轉(zhuǎn)矩能實現(xiàn)正常啟動,提高了輸送機的運行效率,保護(hù)了設(shè)備,避免了人工清溜攉煤,減少了工人勞動強度。
3)減輕了刮板機啟動對電網(wǎng)的沖擊。工作面刮板機裝機功率較大,常需重載啟動,電機啟動電流很大,導(dǎo)致電網(wǎng)電壓突然下降,影響電網(wǎng)的供電質(zhì)量,影響其它設(shè)備的正常運行。軟啟動器投入運行后,電動機啟動電流由原來6—7倍的額定電流下降至4倍以下,較大幅度的減少了對電網(wǎng)的沖擊,提高了電網(wǎng)供電質(zhì)量。
4)QJR1-2×400/1140(660)-2型組合軟啟動開關(guān)有調(diào)壓軟啟動、限流軟起動、突跳軟起動和定頻軟啟動多種啟動方式,適用于各種困難條件;通過對電流的檢測,還可實現(xiàn)堵轉(zhuǎn)保護(hù);軟起動無法正常工作時可實現(xiàn)全電壓直接啟動的應(yīng)急措施。
5)減少工作面2臺刮板機共4跟負(fù)荷電纜的敷設(shè)(原雙機拖動刮板機雙速電動機改為單速電動機),增大了巷道空間,顯著效果是較大幅度的減少了工人每天移動電纜的勞動強度。
6)經(jīng)濟(jì)效益顯著,節(jié)約初期投資60.5萬元。4臺雙速電動機換為單速電動機減少投資26萬元;減少負(fù)荷電纜4根共1640米(2×500m+2×320m),節(jié)約投資34.5萬元。