變頻調(diào)速技術(shù)在活塞式空壓機上的應用
發(fā)布時間:2019-07-12 09:41:49來源:
一、項目的由來
珠海經(jīng)濟特區(qū)玻璃纖維企業(yè)有限公司動力車間,擁有三臺活塞式空壓機,為全廠提供壓縮空氣,是重要的動力來源。我們知道如果在空壓機進氣管路上裝上節(jié)流閥,調(diào)節(jié)時節(jié)流閥逐漸關閉,使進氣受到節(jié)流,壓力降低,也就是使壓力系數(shù)lp減小,由排氣量公式:
Q=p/4D2Slplvltlln
可知,當改變了lp時,排氣量Q也就隨之變化。同時,我們也注意到多級壓縮機采用節(jié)流進氣調(diào)節(jié),將引起級間壓力重新分配,致使活塞力均勻性受到破壞,同時使末級的排氣溫度升高,甚至超過許用溫度。因此,調(diào)節(jié)范圍受到限制,經(jīng)濟性比較差,再加之設備使用年限久,所以,各種氣閥、活塞環(huán)、導向環(huán)等部件容易損壞,維修費時、費工,使正常的生產(chǎn)受到影響。1999年4月,我們與該公司經(jīng)過充分地協(xié)商,決定采用閉環(huán)控制方式,對原空壓機系統(tǒng)進行恒壓供氣改造。改造結(jié)果證明:系統(tǒng)供氣的精度得到了提高,故障率大幅度下降,并取得了一定的節(jié)能效果,達到了預期的目的。
二、系統(tǒng)改造前的狀況
- 原系統(tǒng)輸出壓力在0.6~0.75MPa之間波動。
- 加載時間85秒,電流115安培;卸載時間35秒,電流5安培。
- 壓力波動對管網(wǎng)沖擊大,加載/卸載時噪音大。
- 開環(huán)控制,不能保證控制精度。
- 起動電流大。
- 輸出氣壓大于0.75MPa時,自動打開泄載閥,造成能源浪費。
三、系統(tǒng)改造后的期望指標
- 空壓機輸出壓力必須控制在(0.6±0.05)MPa范圍內(nèi)。
- 軟起動方式。
- 分段運行控制。
- 油溫、壓力報警功能。
- 能與原操作系統(tǒng)切換;與備用機組切換。
四、系統(tǒng)方案的設計
- 理論依據(jù)
從空壓機排氣量公式可知,汽缸的面積和長度基本是不變的,唯有系數(shù)lp、lv、lt、ll及轉(zhuǎn)速n的調(diào)節(jié),才能有效地調(diào)整排氣量Q。前面說過各種系數(shù)的變化范圍有限,這樣看來,理想的調(diào)節(jié)方式就是改變轉(zhuǎn)速n。連續(xù)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),優(yōu)點在于氣量調(diào)節(jié)連續(xù),調(diào)節(jié)工況比功率消耗小,壓縮機各級壓力比保持不變,壓縮機上不需要設置專門的調(diào)節(jié)機構(gòu),轉(zhuǎn)速降低后,氣閥和管路中的壓力損失少,氣體在汽缸中的熱交換改善,單位氣體量的功耗降低,各種易損件的壽命延長。
2、系統(tǒng)采用SIEMENSMIDI MASTER75KW變頻器為執(zhí)行機構(gòu),SIEMENS6ES7 214-1BC01-0XB0可編程序控制器(PLC)為控制單元,用KYB600G08AM/1Y0Y工業(yè)壓力變送器對壓力信號采樣,反饋給PXW9智能調(diào)節(jié)儀(PID)。此信號在PID內(nèi)與工藝設定信號進行疊加和運算后,作為變頻器的運行給定信號。如圖一所示。
三、控制系統(tǒng)軟件的實現(xiàn)
控制程序框圖如圖二所示。當系統(tǒng)準備條件就緒時,(無故障,卸荷閥關閉,各種壓力正常,刀閘開關已選擇好),就可以啟動運行。因為整個系統(tǒng)是一個快速響應過程,所以采用PI算法控制。當過程變量(PV)大于設置值(SP)時,PID輸出模擬的信號減小,變頻器減速運行;反之,PID輸出的摸擬信號增大,變頻器加速運行。如果系統(tǒng)壓力超過PID內(nèi)置上限,變頻器又轉(zhuǎn)到上限頻率運行。
四、系統(tǒng)的調(diào)試和運行
99年4月底,開始了空壓機系統(tǒng)的調(diào)試和試運行。變頻器下限頻率定在20HZ,上限設為50HZ,工作壓力定在0.6Mpa。經(jīng)過一段時間的運行,取得了以下的效果:
1、運行轉(zhuǎn)速降低近50%
改造前為工頻運行,壓縮機轉(zhuǎn)速為501轉(zhuǎn)/分,改造后測定正常情況下,運行轉(zhuǎn)速為268轉(zhuǎn)/分,即可滿足供氣要求。
它使:a設備壽命延長:
活塞環(huán):改造前,平均壽命為50天,改造后,已使用110天未更換(其中含50天全速運行),閥片沖擊聲消除。
b噪音降低,優(yōu)化了工作環(huán)境。
2、供氣壓力穩(wěn)定
改造前罐壓力設定在0.60加載,0.75卸載,改造后,工作壓力設定在0.60Mpa。穩(wěn)定時,壓力偏差0.01MPa。
3節(jié)電效果
電表對該站用電量的記錄為:
改造前的4月份為45878KW.h,改造后的6月份為40645KW.h,節(jié)電5233KW.h/月。(這是由改造的1#機所得)
五、存在問題及解決辦法
改造后,運行轉(zhuǎn)速大降低,這樣就出現(xiàn)了油壓降低及馬達散熱條件惡化使馬達運行溫度升高的兩大問題:
1、油壓問題
原系統(tǒng)技術(shù)要求:正常壓力在0.18-0.20MPa。改造后,油壓在0.8-0.1之間。經(jīng)調(diào)整減壓閥后,油壓可保持在0.12MPa。
經(jīng)測定主軸外表溫度,改造前為52℃,改造后(在0.1MPa下),主軸外表溫度為45℃,溫度低于改造前,說明能滿足潤滑條件。
2、馬達溫升問題
改造前測得的溫度為48℃,改造后測得的溫度比較高為68℃。
查機械手冊(92年版)第五冊,B級絕緣,比較高溫度為130℃,溫升為90℃;
馬達的運行溫度比改造前上升了20℃,但仍在允許范圍,無需加強制冷卻風機。
六、結(jié)論
改造后,經(jīng)一年多的連續(xù)運行,證明變頻器性能穩(wěn)定,系統(tǒng)能達到恒壓運行,設備壽命延長,運行噪音降低,大大減少了設備的停機維修時間,取得了預期的目的。
參考文獻:《交流調(diào)速系統(tǒng)》劉競成上海交通大學出版社
〈機械手冊〉92年版機械工業(yè)出版社