變頻器在氧化鋁配料系統(tǒng)中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2019-07-13 17:16:27來(lái)源:
電力節(jié)能變頻器在氧化鋁配料系統(tǒng)中的應(yīng)用何金奎,高媛(中鋁山西分公司,山西河津043300)針對(duì)氧化鋁燒結(jié)法配料生產(chǎn)設(shè)備存在的不足,采用變頻調(diào)速技術(shù)對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn),不僅改善生產(chǎn)過(guò)程使生料漿指標(biāo)合格率得到提高,而且實(shí)現(xiàn)了節(jié)約能源,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
氧化鋁;配料;變頻;節(jié)能I丨TM46 I丨B|文章編號(hào)| 0刖目在氧化鋁燒結(jié)法生產(chǎn)工藝中,配料處于重要的基礎(chǔ)地位,配料產(chǎn)品即生料漿質(zhì)量指標(biāo)的優(yōu)劣對(duì)后續(xù)氧化鋁生產(chǎn)作業(yè)有著重要的影響。而其主要質(zhì)量指標(biāo)鈣比、細(xì)度、鋁硅比及細(xì)度是依靠調(diào)整進(jìn)入原料的石灰石、混礦石等物料的下料比例及流量(每小時(shí)下料重量)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
原來(lái)所用設(shè)備及方法是:使用兩臺(tái)裙式板式機(jī)分別帶上述兩種物料,依靠滑差電機(jī)調(diào)速來(lái)完成,即依靠泵稱稱出不同轉(zhuǎn)速下兩種物料的重量,然后簡(jiǎn)單估算出一系列不同轉(zhuǎn)速所對(duì)應(yīng)兩種物料的流量值,列出圖表貼在飼料機(jī)操作室內(nèi),然后飼料機(jī)操作人員依照調(diào)整指標(biāo)人員的命令,按照此表內(nèi)對(duì)應(yīng)值依靠人工調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)整下料比例及流量。此方法存在以下不足:①由于滑差調(diào)速電機(jī)本身性能限制,當(dāng)板式機(jī)在低速運(yùn)行時(shí),板式機(jī)的速度往往處于一種不穩(wěn)定狀態(tài),即使是在正常調(diào)速范圍內(nèi)也經(jīng)常發(fā)生因調(diào)速器性能不穩(wěn)定出現(xiàn)明顯的偏差,每過(guò)7天左右就需要電工對(duì)調(diào)速器整體校正一次;②由于滑差離合器密封性不好,離合器容易被灰塵或異物堵死而造成飛車(失控)現(xiàn)象,導(dǎo)致出磨生料漿一次入槽合格率低,需要在小槽內(nèi)進(jìn)行后續(xù)2次甚至3次倒槽調(diào)整指標(biāo)才能合格,使后續(xù)工序變得復(fù)雜;③板式機(jī)的調(diào)速儀表設(shè)在現(xiàn)場(chǎng),并且缺少在線檢測(cè)設(shè)備,要求飼料機(jī)操作人員定期不定期地到現(xiàn)場(chǎng)巡檢、記錄、計(jì)算調(diào)整等,勞動(dòng)強(qiáng)度大;④板式機(jī)較皮帶秤維護(hù)、清理工作量大,費(fèi)用高。針對(duì)上述問(wèn)題,我們使用DCS系統(tǒng)變頻調(diào)速皮帶稱及其控制儀表等對(duì)該控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造。其控制系統(tǒng)電路圖如所示。
1變頻器的工作原理1.1設(shè)備選用及其功能DCS系統(tǒng)采用FOXBORO公司I/A,S集散控制系統(tǒng),其功能為:①根據(jù)整體工藝流程的情況及設(shè)備狀況提供兩臺(tái)皮帶稱(兩種物料)的下料比例及流量給定;②完成皮帶稱起動(dòng)、故障報(bào)警與停機(jī)的自動(dòng)化專科學(xué)校,工程師,現(xiàn)工作于中鋁山西分公司氧化鋁一分控制系統(tǒng)電路圖控制儀表選用專門針對(duì)皮帶稱設(shè)計(jì)的一種高性能控制儀表TS900,其功能為:根據(jù)DCS提供的給定流量值與皮帶稱返回的瞬時(shí)流量值,通過(guò)其內(nèi)部PID調(diào)節(jié)器運(yùn)算后,調(diào)整皮帶稱的轉(zhuǎn)速,使皮帶稱的瞬時(shí)流量值與給定流量值相等。
1.2工作原理工作原理見(jiàn),主控室操作人員通過(guò)DCS系統(tǒng)起動(dòng)皮帶稱,變頻器起動(dòng)的同時(shí)發(fā)出應(yīng)答信號(hào)于儀表,它根據(jù)DCS所給定流量值調(diào)整變頻調(diào)速皮帶稱的運(yùn)行速度。由于皮帶稱在開始運(yùn)行時(shí)有一段布料過(guò)程,故在設(shè)定布料時(shí)間內(nèi)儀表不進(jìn)行PID調(diào)節(jié)也不進(jìn)行報(bào)警(速度報(bào)警除外)但隨時(shí)進(jìn)行流量計(jì)內(nèi)通過(guò)DCS系統(tǒng)停車,而不影響其它皮帶秤的運(yùn)行,此時(shí)該臺(tái)皮帶秤對(duì)應(yīng)系統(tǒng)部分將處于自動(dòng)控制運(yùn)行的備用狀態(tài)下,即TS900儀表始終處于備妥狀態(tài),隨時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)需要啟動(dòng)它。
DCS系統(tǒng)一方面可根據(jù)生產(chǎn)工藝控制要求及下料總重量自動(dòng)調(diào)整下料比例及流量給定值,另一方面可實(shí)現(xiàn)設(shè)備的連鎖保護(hù)控制,即在入磨堿液量低于設(shè)定值或磨機(jī)跳閘停車時(shí),自動(dòng)停止皮帶秤的運(yùn)轉(zhuǎn)避免堵磨子進(jìn)料口的事故發(fā)生。而主控室人員僅根據(jù)來(lái)料情況(斷料與否)及后續(xù)產(chǎn)品指標(biāo)情況進(jìn)行微調(diào)即可。原飼料機(jī)人員在主控室內(nèi)通過(guò)攝像頭便可監(jiān)視所有10臺(tái)皮帶秤,觀察其運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及所帶物料變化情況。另外該系統(tǒng)還可實(shí)現(xiàn)各種物料的在線計(jì)量和實(shí)時(shí)調(diào)整。若來(lái)料不中斷且成分相對(duì)穩(wěn)定,該系統(tǒng)還可以在模塊指導(dǎo)下達(dá)到完全自動(dòng)穩(wěn)定運(yùn)行。
1.3運(yùn)行說(shuō)明自動(dòng)、手動(dòng)、變頻控制可轉(zhuǎn)換。自動(dòng)狀態(tài):該系統(tǒng)完全實(shí)行自動(dòng)運(yùn)行,其內(nèi)部參數(shù)完全有模塊控制運(yùn)行。手動(dòng)狀態(tài):DCS系統(tǒng)退出運(yùn)行,每臺(tái)皮帶秤將處于獨(dú)立控制運(yùn)行,但每臺(tái)調(diào)速系統(tǒng)還處于閉環(huán)控制。變頻控制狀態(tài):完全依靠經(jīng)驗(yàn)人為設(shè)定變頻器(在其面板上)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率。三種狀態(tài)可以轉(zhuǎn)換。
(2)瞬時(shí)流量計(jì)算。皮帶稱返回瞬時(shí)流量計(jì)算是通過(guò)安裝在其計(jì)量輥下的荷重傳感器,使皮帶上物料的重量轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào),該電壓信號(hào)(mV級(jí))由TS900儀表的模擬輸入AD口輸入儀表,通過(guò)計(jì)算得到單位長(zhǎng)度物料量G(kg/m)。在皮帶秤上還安裝有皮帶速度傳感器,該傳感器可以將皮帶速度轉(zhuǎn)換成脈沖信號(hào),再由DI口輸入TS900儀表,得到皮帶的速度Km/s),則皮帶稱瞬時(shí)流量為G.V(通過(guò)儀表內(nèi)部計(jì)算)。
負(fù)荷率、速率、流量偏差率及皮帶跑偏監(jiān)視功能,等皮帶發(fā)生斷料、卡住及跑偏等故障時(shí)能及時(shí)報(bào)警或停車。
3應(yīng)用效果3.1配料工藝指標(biāo)該控制系統(tǒng)投入運(yùn)行后,因其計(jì)量精確完全滿足了生產(chǎn)工藝指標(biāo)的控制要求,使用1年來(lái)生料漿主要質(zhì)量指標(biāo)鈣比、細(xì)度、鋁硅比等合格率較過(guò)去同等條件下相比提高10%~15%.原料供應(yīng)成分穩(wěn)定,可逐步取消出磨生料漿在小槽中反復(fù)倒槽的傳統(tǒng)工藝,實(shí)現(xiàn)了出磨生料漿不經(jīng)調(diào)整即為合格料漿,為氧化鋁后續(xù)生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,為氧化鋁燒結(jié)法系統(tǒng)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)提供了很好的基礎(chǔ)條件。
3.2勞動(dòng)強(qiáng)度該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,相對(duì)降低了維護(hù)、清理的工作強(qiáng)度。①該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各種物料的在線計(jì)量和實(shí)時(shí)調(diào)整,避免了飼料機(jī)操作人員到現(xiàn)場(chǎng)巡檢、記錄、計(jì)算調(diào)整等工作,勞動(dòng)強(qiáng)度大為降低;②皮帶秤系統(tǒng)僅需半年左右進(jìn)行一次核秤,不象原來(lái)使用板式機(jī)時(shí)那樣繁瑣,需要電工每周校正一次調(diào)速儀表;③皮帶秤較板式機(jī)維護(hù)點(diǎn)少、維護(hù)量小,體現(xiàn)在原板式機(jī)驅(qū)動(dòng)部分采用圓柱齒輪減速器(ZQ-500型)通過(guò)彈性聯(lián)軸器與滑差電機(jī)連接后實(shí)施,而皮帶秤采用減速器與電機(jī)一體型的擺線針輪減速電機(jī)(BWY15型)前者在使用過(guò)程中要求巡檢及維護(hù)的部位比后者不僅點(diǎn)多而且復(fù)雜,相比后者維護(hù)量要小得多。
3.3經(jīng)濟(jì)效益3.3.1勞動(dòng)成本使用1年來(lái)改造后由于維護(hù)量小,致使檢修人工費(fèi)較原來(lái)每年節(jié)約1.5萬(wàn)元;原10臺(tái)板式機(jī)需要兩名操作工,現(xiàn)由于勞動(dòng)強(qiáng)度降低僅需要一名就可以了,每年降低生產(chǎn)成本2萬(wàn)元左右。
3.3.2節(jié)能效果改造前板式機(jī)配用的7.5kW電機(jī),正常生產(chǎn)時(shí)運(yùn)行電流(/i)約為11.5A,運(yùn)行電壓380V,則電機(jī)消耗功率改造后皮帶秤配用3kW電機(jī),電機(jī)正常生產(chǎn)時(shí)(變頻器輸出23Hz左右)的運(yùn)行電壓為200V,電流(/2)為45A,則電機(jī)消耗功率若按平均每天運(yùn)行8臺(tái)皮帶秤,電費(fèi)以0.4元/kW %1年工作8300h(去除檢修等時(shí)間)計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi)支出11.95萬(wàn)元。
4結(jié)論變頻調(diào)速系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單、方便,用戶界面友好,而且功能齊全,完全滿足了生產(chǎn)工藝指標(biāo)的控制要求,使出磨生料漿入槽合格率明顯提高,改善了工藝流程且降低了操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度。
節(jié)能效果顯著,節(jié)電率76%左右,年節(jié)約電費(fèi)約11.95萬(wàn)元。
降低了維修費(fèi)用,年節(jié)約維修費(fèi)1. 5萬(wàn)元,提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率,具有很好的使用價(jià)值和顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
(上接第33頁(yè))戴關(guān)鋒。氫氧化鋁過(guò)濾方法的改進(jìn)及實(shí)踐||.有色冶趙萍等。平盤過(guò)濾機(jī)在中國(guó)氧化鋁廠的應(yīng)用及其工藝優(yōu)化途徑。世界有色金屬,2002(5):鄔春等。平盤過(guò)濾機(jī)在燒結(jié)法氧化鋁生產(chǎn)中的應(yīng)用王殿文。水平真空帶式過(guò)濾機(jī)在氧化鋁生產(chǎn)中的應(yīng)用輕金屬,1987